某廠根據(jù)現(xiàn)場抽樣試驗的數(shù)據(jù)分析,通過改造施工工藝,探索出裂縫產(chǎn)生的原因、預(yù)防及修補煙囪內(nèi)襯裂縫的方案,使煙囪內(nèi)襯得以順利完成。
1 澆注料的理化特性分析
該煙囪筒壁內(nèi)襯采用BSI-YJ型輕質(zhì)耐酸澆注料,該澆注料亦作為煙囪隔熱材料使用,煙囪不另設(shè)隔熱層。該澆注料以耐酸骨料、添加劑、粘結(jié)劑配制而成,由生產(chǎn)廠配成混合料運抵現(xiàn)場。該澆注料具有骨料體積和密度輕(在110℃下,24h體積密度小于950kg/m3)、凝固快(在15~30min可達初凝強度)、使用溫度高(最高可達400℃)、耐酸強度高(浸在30%硫酸中60天抗壓強度大于8.0MPa)、耐久性好和線變化率小(常溫下小于0.22W/m·K)等優(yōu)點。但該澆注料存在結(jié)構(gòu)孔隙率大、表面粗糙、流動性差、吸水率和吸濕性大、吸水后易濕脹和開裂等缺點。
2 裂縫產(chǎn)生的特征及其原因分析
在質(zhì)量檢查中,發(fā)現(xiàn)煙囪內(nèi)襯由3個部位出現(xiàn)裂縫:(1)煙囪內(nèi)襯施工到93.1m時,發(fā)現(xiàn)35~65m內(nèi)襯處有2條環(huán)向裂縫,并有不同程度的剝落、空鼓現(xiàn)象,其中在40m標高處最嚴重。該裂縫開始為小裂紋,在1個月內(nèi)逐漸擴大,長度最長達4m、寬度達50mm,且環(huán)向貫通整個煙囪內(nèi)襯。
(2)煙囪內(nèi)襯施工到130.5~132.1m處,內(nèi)襯拆模后,即發(fā)現(xiàn)豎向裂縫,縫寬小于等于5mm。裂縫是在拆完模板后即出現(xiàn),且貫通整個澆注層。(3)煙囪內(nèi)襯封頂后35天,檢查發(fā)現(xiàn)在標高110m處,有1條環(huán)向貫通的裂縫,裂縫的最寬處達30mm。并在標高為80m處,有明顯的凸突處,其面積約為0.5m2。
從以上檢查結(jié)果看,煙囪內(nèi)襯的裂縫規(guī)律性很強,即以環(huán)向變形裂縫為主,裂縫較長、較寬,出現(xiàn)的部位一般都在暗牛腿一圈以下的100~300mm范圍內(nèi)。局部出現(xiàn)豎向裂縫,縫小且?guī)追N。對于凸突的地方,鑿開觀察后發(fā)現(xiàn)澆注料疏松,沒有粘結(jié)性,原因不明。因此,環(huán)向變形裂縫急需進行研究處理。
煙囪內(nèi)襯是一項構(gòu)造措施,本次結(jié)構(gòu)設(shè)計上筒壁內(nèi)采用插筋為Φ16mm、截面積900mm2連續(xù)布置,插筋頭保護層為50mm,煙囪筒身每隔10.5m設(shè)置暗牛腿1圈,牛腿鋼筋為 20mm,截面為200m3,整個內(nèi)襯已穩(wěn)定地掛在外筒上,在結(jié)構(gòu)上有2重安全度、該結(jié)構(gòu)達到國外結(jié)構(gòu)2種安全度的水平。通常情況下,結(jié)構(gòu)裂縫產(chǎn)生的原因主要有以下3種:
(1)溫差應(yīng)力引起;(2)收縮應(yīng)力引起;(3)2種材料結(jié)合面收縮不一致引起。而溫差應(yīng)力引起的裂縫通常表現(xiàn)為豎向分布。因此,在本煙囪內(nèi)襯出現(xiàn)上述帶規(guī)律性的裂縫,完全可以排除溫差、收縮和材料本身出現(xiàn)的問題,可以確認是施工中的綜合性因素(如操作人員的技術(shù)熟練程度、材料的配合比、澆注料的稠度、凝固時間等)所引起的。
防治對策的研究
從第1次檢查出裂縫,就要求施工單位停工,分析原因,提出解決辦法,尤其是對廠家的指導(dǎo)不到位提出嚴厲的批評。由于該材料是一種新材料、新施工技術(shù),而國家又沒有這方面的規(guī)范、標準,只能參考澆注料生產(chǎn)廠提供的施工說明和工程驗收標準,從而增加了質(zhì)量管理難度。作為專業(yè)監(jiān)理工程師,必須在掌握現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上,廠家代表的施工作業(yè)程序,并認真檢查、分析各工序的操作是否存在缺陷,從而找到解決問題的辦法。在第1次停工后,為了確保130m及以上部位不再出現(xiàn)裂縫事故,監(jiān)理部多次組織施工單位、廠家代表、設(shè)代等有關(guān)技術(shù)人員組成攻關(guān)小組,經(jīng)過反復(fù)的試驗研究,最終確定處理的方案和方法,從而有效地保證煙囪的順利施工。
已出現(xiàn)裂縫的修補
對于凸突的地方,可能是施工人員的操作失誤,在攪拌澆注料時忘記加入粘結(jié)劑所致,處理的方法是直接鑿掉后進行填補。
對于拆除模板后立即出現(xiàn)的豎向裂縫,可能是拆模時間過早,或拆模時震蕩到澆注料實體所致,經(jīng)多次實驗證明,只要拆模發(fā)現(xiàn)后馬上進行修補即可解決。
對于出現(xiàn)的環(huán)向裂縫,必須要等裂縫穩(wěn)定(大約為45天)后,把裂縫四周的雜渣清理干凈,用鐵釬將裂縫鏟深為所澆注厚度的2/3、寬度為裂縫寬度兩邊各加50mm,用與原澆注時所用配合比相同的澆注料進行填補。
預(yù)防措施的研究
伸縮縫的設(shè)置
由于澆注料施工中,加入了有效成份的45%的水玻璃添加劑。澆注料凝固硬化過程中不可避免出現(xiàn)水珠和收縮應(yīng)力,為了防止?jié)沧⒘献匀幻撍^程中出現(xiàn)裂縫,脫模后3h,要用2.5~3.0mm厚的無齒鋸拉出伸縮縫,伸縮縫的規(guī)格為1500mm×1500mm,縫深為2.5mm為宜。
脫模強度
為了防止模板拆除過程中出現(xiàn)豎向裂縫,必須嚴格控制拆模時間或拆模時澆注料的強度。經(jīng)攻關(guān)小組多處實驗,脫模的時間不應(yīng)早于10h,脫模時澆注料的強度應(yīng)大于0.8MPa。
3.2.3 混合料的配合比
環(huán)向裂縫一般出現(xiàn)在設(shè)計俺牛腿以下100~300mm部位。多次分析的結(jié)果表明:在澆注暗牛腿時,操作工人為了貪圖方便,加大了水玻璃的比例,從而使混合料的稠度變稀,收縮時不可避免出現(xiàn)裂縫。另外,設(shè)計時使用暗牛腿隔斷了整個內(nèi)襯翅體的整體性,所以不可避免會出現(xiàn)分段裂縫,而裂縫的大小直接與混合料的稠度密切相關(guān)。因此,在暗牛腿范圍內(nèi),混合料的稠度很重要。攻關(guān)小組在研究了廠家給出的澆注料配合比后,認為它不能滿足暗牛腿澆注料的要求。經(jīng)過多次在實驗室試配,得出了合理的配合比為:骨料120kg、粘結(jié)劑54kg添加劑6kg。從而保證了煙囪在130m以上標高處的暗牛腿施工中不再出現(xiàn)裂縫。